熟料破碎机轴承座降温的简便办法
中国轴承网 发布时间:2015/06/23
山东申丰集团沃丰水泥公司5OOOt/d熟料出产线投产后,平均日产在5500~5800吨,跟着台时产值的不断添加,致使熟料温度不断上升,也使得出冷却机的熟料温度在100~120℃,在夏季温度会更高,在轴承温度上升到70℃以上会报警80℃跳停,为了降低破碎机轴承温度,对轴承座曾用两台电扇进行吹冷来降温,有时仍使出产受到影响。
  1 导致轴承温度高的缘由
  (1)窑产值的添加,使冷却机的冷却效果降低,蓖冷机出料温度高,使破碎机转子温度增加,并经过轴传到轴承,使轴承温度上升;
  (2)熟料破碎机加油脂量超过了轴承腔容积的二分之一,因为油脂的过量参加,使轴承发热温度上升;
  (3)破碎熟料的过程中,发生大量的粉尘飞出,当有些细粉尘进入轴承座内,使轴承座内油脂变质,而发生发热。
  2 轴承座冷却降温方法的改善
  (1)分别在熟料破碎机两个轴承座的下油脂腔底部水平方向钻一个直径20mm的通孔,两头攻丝,后穿接上循环冷却水管,以冷却轴承腔内油脂,到达降低轴承温度的效果,一起在出水管上接入玻璃透视管,便于调查循环水的流量及水质状况;具体办法见图1a,其中轴的直径250mm,端盖的直径为450mm,轴承座的长度为490mm,冷却水管孔距下部的间隔40mm,冷却水管孔距两边边际的间隔各为75mm,冷却水管孔距上部的间隔为290mm,轴承座高5OOmm,地角高5Omm,加粗线为冷却水管的位置
(2)在破碎机轴承座上部选用压缩空气对轴承座的上部和轴外表吹风,以起到降温效果,一起可削减粉尘的进入,且压缩空气选用手动阀操控,可根据现场状况来开停及调节阀门开度;
  (3)改本来参加2#极压铿基脂为美孚铿基脂,补油时做到少加勤加,防止油脂的过量参加。
  改善后,现在熟料产值在5800t/d以上,熟料破碎机的轴承温度约33~38℃,一向运转杰出。
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